“分工各有不同,公司把工作就交給我就是信任我。無論是什么工作,我都要一視同仁地完成好?!碧帐撕彩沁@么說的,也是這么做的。
“干就干得漂亮”
那年的陶仕翰20歲出頭,從沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)機械及其自動化專業(yè)畢業(yè),剛進(jìn)入公司一時摸不到頭腦,在師承全國勞動模范孫盛桐后,才開始一點點捋清思路,找準(zhǔn)方法。
2014年,公司決定對4臺某規(guī)格外滾道磨床進(jìn)行改造,由于設(shè)備使用年限長,部分零件已經(jīng)停產(chǎn),項目進(jìn)展困難重重。要想徹底解決就必須將舊的電氣控制線路、舊器件全部拆除,設(shè)計新電路,安裝新器件。這其中的工作量巨大,參加工作不久的陶仕翰主動請纓,申請加入改造項目。
在師傅孫盛桐的帶領(lǐng)下,陶仕翰承擔(dān)了拆卸舊電路、梳理線號的工作,看似簡單但也暗藏“玄機”?!拔耶?dāng)時急于求成,在重組線路時只注重了線路的疏通,沒有注意線路的整潔、美觀性,接出來的線不是這多一塊,就是那短一塊,雖然進(jìn)行了標(biāo)號,但在線路箱內(nèi)還是亂糟糟的一團(tuán)?!睅煾蛋l(fā)現(xiàn)后,手把手地示范了正確的接線方式,每一根線都用卡尺測量好長度,接線完畢后在線路箱內(nèi)整齊地排好隊。如此細(xì)節(jié)的處理讓陶仕翰受益匪淺,“師傅常說,干就干得漂亮。我以前不理解這句話的深意,當(dāng)看見了排列整齊的線路,我豁然開朗,干好工作的關(guān)鍵就是細(xì)節(jié)。”回想起多年前那一排排整齊的線路,陶仕翰記憶猶新。
經(jīng)過數(shù)月的努力,4臺設(shè)備改造成功,節(jié)省成本80余萬元。時至今日,這些設(shè)備依舊運行在生產(chǎn)一線,每每經(jīng)過,陶仕翰都會想起那句“干就干得漂亮”,也正是這簡單的6個字,成為他日后工作的準(zhǔn)則。
“做就做出名堂”
陶仕翰工作中肩負(fù)著提升產(chǎn)品質(zhì)量的重要責(zé)任,在做好本職工作的同時,更積極進(jìn)取。身為青年QC小組組長,他全方位挖掘團(tuán)隊的力量,常鼓勵大家說“做就做出名堂”。
雙列圓錐系列軸承作為公司的重點產(chǎn)品之一,根據(jù)客戶要求在合套后要在每套軸承內(nèi)、外圈和隔圈編號,每年需要編號產(chǎn)品特別多。由于采用人工書寫,流水號不能保證100%正確,且書寫效率不高,不同人員書寫的字體不一,產(chǎn)品標(biāo)識不統(tǒng)一。為解決這一問題,陶仕翰決心帶著小組成員做出改變。
“我?guī)еM員對兩臺閑置的激光打標(biāo)機進(jìn)行改造,改造的難點在于單機打標(biāo)不能在不同焦點上連續(xù)作業(yè)。對此,我們在打標(biāo)方式與工藝上進(jìn)行了創(chuàng)新?!碧帐撕步榻B說,通過不斷試驗、調(diào)整參數(shù),歷時3個月,實現(xiàn)了產(chǎn)品自動打標(biāo),并通過改進(jìn)工裝,實現(xiàn)快速定位。此次改造,提升了打標(biāo)工作效率,降低標(biāo)識錯誤發(fā)生幾率,年降低人力資源成本9.84萬元,降低改造成本5.9萬元。目前,兩臺激光打標(biāo)機正在線穩(wěn)定運行中。
工作多年,陶仕翰累計自主改造設(shè)備、工藝改進(jìn)提案改善57項,兩項獲得大連市群眾性技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀成果獎,申請專利5項,累計降低生產(chǎn)制作成本120余萬元。
部分信息來自互聯(lián)網(wǎng),力求安全及時、準(zhǔn)確無誤,目的在于傳遞更多信息,并不代表對其觀點贊同或?qū)ζ湔鎸嵭载?fù)責(zé)。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息涉及版權(quán)等問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。